拉絲機在拉拔的進程中,因為拉模的磨損或其他緣由引起負載擾動,反拉力會有很大的改動,對拉拔進程的動態平衡有很大的影響,這樣會引起鋼絲斷線,下降產品質量和出產功率,
曾經的拉絲機操控體系因為缺少反應單元,任何不堅決城市影響到體系操控。為了行進調速精度,保護拉拔進程中的張力根柢安穩,咱們選用直接方法,始末檢測操控體系中
可測的電壓和電流信號來反映負載改動量。依據負載改動量進行給定信號的調度,堅持拉拔進程中金屬秒流量及反拉力的安穩。這一計劃避免了改動拉絲機機械出產設備,
只改動電氣操控體系,有利于推廣應用。 始末對拉拔進程的剖析及對變頻器的二次開發,始末檢測變頻器直流側電流來反應負載的改動量,找出體系的操控規則。
運用通用變頻器向電動機供電,將溝通變頻調速應用于拉絲機。這一體系調速精度高,可低速大轉矩帶負載建議,靜差率小能滿意工藝需求。因此這個體系投產后,
鋼絲拉拔的質量大大行進,產值添加30%左右,節電率達30%以上,停機時辰大大削減,作業功率行進到90%以上。 拉絲機節能可所以公司的經濟效益添加明顯,
關于動力節約運用也有明顯效果。